淮河能源控股集團完成14口地面瓦斯治理井壓裂施工

近日,淮河能源集團煤層氣公司歷時47天,順利完成潘三煤礦二水平東一B組煤採區14口地面瓦斯治理井148段壓裂作業,較原計劃提前39天完工。此次工程創新應用“飽和體積壓裂技術”,單段加砂量最高達526.5m³,創國內淺部煤層氣開發領域新紀錄,為后續排採產氣及瓦斯高效治理奠定堅實基礎。
技術創新驅動效率突破
在潘三地面瓦斯治理井工程中,煤層氣公司首次採用“井工廠”模式建設14口地面瓦斯治理井,在3個井場集中部署14口井,實現鑽井、壓裂、投產等工序流水線作業。“井工廠”模式大幅減少了設備拆卸、安裝頻次,大大提高了施工效率。壓裂施工期間,平均每日推進3段,單日最高完成6段,較項目建設初期“每日1段”的預估效率提升3倍,最終提前39天完成全部壓裂任務。
此次壓裂施工中,該公司創新應用“飽和體積壓裂技術”,首次採用“大排量、大砂比、大粒徑、大砂量+連續加砂”工藝,實現多項關鍵參數突破。相比以往,壓裂排量由10—12m³/min提升至最大24m³/min,砂比由15%最高提升至27%,單段加砂230—500m³,遠超以往壓裂施工中平均70m³/段的加沙量,提升了3到7倍。新工藝顯著提升裂縫延伸長度和范圍,為煤層氣高效抽採提供進一步技術支撐。
科學管理保障高效推進
為加快工程進度,煤層氣公司強化施工組織管理,嚴格落實任務節點。公司主要負責人全程駐守現場,帶隊開展壓裂施工跟班監管,督促施工單位加大壓裂材料供應保障能力,協調解決實際困難,為加快工程進度提供保障。相關部門工作人員和技術人員全程跟班,實時收集施工參數,動態優化工藝方案。
施工過程中,該公司嚴格制定任務計劃表,細化每日施工步驟和完成時間,並加強考核管理。通過提前協調壓裂材料供應、優化設備調配,保障施工連續高效。充分發揮施工單位經驗優勢,超前完成節點目標,為高效完成潘三礦14口井壓裂施工奠定堅實基礎。
安全質量筑牢工程根基
煤層氣公司始終堅持“抓安全就是積善行德”理念,嚴控施工安全與質量。壓裂施工前,詳細分析研判潘三礦地質條件及鑽井情況,嚴格審核施工單位人員資質、材料設備合格証明及檢驗報告,建立每日進場清單並由施工方、監理方共同確認,從源頭保障施工安全。
施工期間,該公司強化全過程安全監管,嚴格落實集團公司安全管理要求,安排技術人員全程跟班監督,確保壓裂參數嚴格按設計要求執行。監理單位全程參與監督,協同排查風險隱患,保障施工質量達標。通過精細化管理,148段壓裂施工均達到設計要求,累計注入壓裂液39萬方、支撐劑4.8萬方,實現安全生產“零事故”、工程質量“零缺陷”目標。
接下來,淮河能源集團將加快推進后續工序,力爭早日下泵排採產氣,並認真總結潘三地面瓦斯治理井壓裂工程經驗做法,為煤礦瓦斯區域治理和煤層氣高效開發提供可復制的“淮南經驗”。(夏登潔)
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